低成本芯砂生產應用 抗脈紋增效益
來源: 時間:2016-04-20
D30氣缸體屬于玉柴4D系列缸體,在HWS靜壓造型線生產。在D30氣缸體鑄件批量生產以來,一直存在頂桿室、水道內腔粘砂、燒結及脈紋等鑄造缺陷。因此,為了保證D30氣缸體頂桿室、水道內腔質量,其頂桿室芯、水道芯一直使用高成本的白剛玉復合砂生產。剛玉砂是高鋁礬土(主要成分Al2O3)經粉碎、洗滌后在電爐內于2000~2400℃高溫下熔煉而制得的,具有耐火度高,在高溫時體積穩定且不易龜裂的特點。鑄造用的剛玉砂分白剛玉砂和棕剛玉砂兩種。白剛玉復合砂是由白剛玉砂+普通硅砂按一定的比例進行混配而成。使用剛玉砂作為鑄造芯砂,能減少鑄件內腔粘砂、燒結等缺陷,并且不易出現脈紋,提高鑄件內腔質量。但是由于其價格較貴,批量生產時相應提高了鑄件的成本。為有效控制成本,筆者所在鑄造廠要求在不降低鑄件內腔質量的前提下,減少制芯用砂成本,需要在D30氣缸體頂桿室芯、水道芯上開發應用低成本砂。
在D30氣缸體頂桿室芯、水道芯上開發的低成本砂,選用了SiO2含量適中且含泥量低的大林砂,并且為減少鑄件內腔粘砂、脈紋等缺陷,在大林砂中適量添加了某公司生產的抗脈紋劑。
一、芯砂性能對比
1.混砂工藝
白剛玉復合冷芯砂(配比見表1),是白剛玉復合砂(見圖1)與冷芯盒用樹脂按一定的比例混制10~20s后而得。
用白剛玉復合冷芯砂生產D30氣缸體頂桿室芯和水道芯,鑄件頂桿室和水道內腔粘砂、燒結和脈紋等鑄造缺陷較少,此工藝已批量應用于D30氣缸體。
圖1 白剛玉復合砂
低成本砂,即抗脈紋劑冷芯砂(配比見表2),是用大林砂(見圖2)與樹脂、抗脈紋添加劑(見圖3)按一定的比例進行混制而成。由于SiO2在高溫鐵液的作用下會發生晶型轉變而發生線性膨脹,從而使砂芯開裂成縫,鑄件出現“脈紋”缺陷,而抗脈紋劑可作為芯砂中的退讓性添加劑,能減少砂芯的膨脹應力。在芯砂中加入占原砂重量5%~10%的抗脈紋劑,可有效預防鑄件“脈紋”缺陷。
圖2 大林砂
圖3 抗脈紋添加劑
2.芯砂強度對比
從即拉強度、常拉強度兩方面對比分析兩種芯砂的性能。根據批量生產及試驗過程收集到兩種芯砂性能的數據,得到兩種芯砂的即拉強度、常拉強度的分布情況,分別見圖4、圖5。
圖4 即拉強度按芯砂類型的單值控制曲線
圖5 常拉強度按芯砂類型的單值控制曲線
從圖4、圖5中兩種芯砂的性能分布范圍情況看,白剛玉復合砂與低成本砂的芯砂性能相當。
使用低成本砂射制D30氣缸體頂桿室芯、水道芯,砂芯飽滿,射芯過程無異常,與白剛玉復合砂生產的砂芯對比,分別見圖6~圖9。
圖6 白剛玉復合砂生產的頂桿室芯
圖7低成本砂生產的頂桿室芯
圖8白剛玉復合砂生產的水道芯
圖9 低成本砂生產的水道芯
二、鑄件質量對比
1.內腔清潔度
使用低成本砂試驗生產D30氣缸體頂桿室芯、水道芯,按批量生產工藝進行組芯、下芯和澆注。試制鑄件的頂桿室和水道內腔清潔度良好,無大塊粘砂、脈紋出現,與白剛玉復合砂生產的D30氣缸體頂桿室、水道內腔質量相當,分別見圖10~圖13。
圖10 使用低成本砂的頂桿室內腔
圖11 使用白剛玉復合砂的頂桿室內腔
圖12 使用低成本砂的頂桿室內腔
圖13 使用白剛玉復合砂的水道內腔
2. 鑄件尺寸及廢品率
低成本砂生產D30氣缸體頂桿室芯、水道芯,對鑄件相應位置的尺寸進行劃線檢測,檢測結果符合鑄件尺寸精度要求。
統計低成本砂驗證期間生產的D30氣缸體的數量及廢品率,并與白剛玉復合砂生產鑄件的廢品率進行對比得出,使用低成本砂生產對鑄件的廢品率無較大影響,見表3。
三、批產驗證及成本對比
在D30氣缸體頂桿室芯、水道芯上使用低成本砂進行批量生產驗證,鑄件頂桿室、水道內腔無異常粘砂、燒結和脈紋等缺陷,內腔清潔度滿足鑄件外觀質量要求,并且與白剛玉復合砂生產的鑄件內腔質量相當。同時,低成本砂是由成本低的大林砂,并添加適量抗脈紋劑混制而得,從而減少了D30氣缸體制芯用砂成本(見表4),進而降低了D30氣缸體鑄件的生產成本。
四、低成本砂應用機理探討
低成本砂是大林砂中加入適量的抗脈紋劑混制而成,在降低制芯用砂的成本的同時,能減少鑄件內腔脈紋等缺陷。鑄件脈紋產生的基本原因有兩個:一是石英石在573℃發生相變,體積膨脹致使砂芯表面開裂成縫;二是砂芯被高溫鐵液所包圍,產生大量的氣體難以快速排出,腔內的瞬時應力大于鐵液的滲透阻力,金屬液就通過砂芯裂紋或孔隙滲透到了芯子的整個截面上,形成脈紋或滲透型機械粘砂。大林砂中含的長石多于海砂,長石在1200~1300℃軟化而發生收縮,從而為硅砂高溫膨脹提供了空間,降低了砂芯的膨脹開裂。抗脈紋劑主要成分為復合無機物,可作為芯砂中的退讓性添加劑,能減少砂芯的膨脹應力,增加砂芯的熱強度和熱塑性。芯砂中加入適量的抗脈紋劑,可有效預防鑄件“脈紋”缺陷,并且對鑄件的尺寸無影響。